作者:阿努莎·库马尔(Anusha Kumar)
第一周:
大家好,今年8月,我通过瑞士碳捕获公司 Divea,在洛桑联邦理工学院(EPFL)的先进分离实验室(LAS)进行了为期两周的实习。在此期间,我的项目是通过实验开发一种基于聚合物的碳捕获膜。所采用的方法具有创新性,此前从未被尝试过。
该项目的目标是开发一种螺旋缠绕(SW)模块,并对其进行废气、N₂和CO₂的测试。简而言之,螺旋缠绕膜是指将碳捕获膜围绕铝棒缠绕数圈而成的结构。通过将碳捕获膜层层叠加,整个SW模块的渗透率得以大幅降低。渗透率是指膜允许空气通过的能力——高渗透率意味着通过的空气更多,低渗透率则意味着通过的空气更少——其单位为升/分钟(LPM)。我们的目标是将渗透率(即流量)控制在1 LPM以下。
此前,该项目仅使用聚醚砜(PES)膜进行。我们引入的新步骤是在PES膜上涂覆一种名为聚二甲基硅氧烷(PDMS)的聚合物,旨在降低渗透率。
第一步是制备PDMS涂层。根据先前的实验结果,我们决定采用单体与溶剂30%的比例。事实证明,这一比例可能是实现工业化生产的最佳选择。我们的目标是将1.04克单体分装到8支试管中。我们根据单体的实际称量结果,确定了每支试管中应加入的庚烷(溶剂)用量。将庚烷加入试管后,我们在每支试管上覆盖了一层parafilm,并将它们放入超声波浴中。单体是一种凝胶状物质,而庚烷是液体,因此超声波浴通过向试管施加超声波,促使单体与庚烷混合。当样品不再呈粘稠状时,我们将它们从超声波浴中取出,并置于磁力搅拌器上搅拌5分钟。将磁珠放入每个试管中,磁力搅拌器会在其周围产生磁场,使磁珠旋转。此操作旨在搅拌混合物,使单体与庚烷充分混合。从磁力搅拌器中取出后,样本需再次放入超声波浴中处理5分钟,以确保溶液均匀。随后,加入催化剂。催化剂的用量即为单体用量的0.1倍。加入催化剂后,反应会立即开始。加入催化剂后,需用聚乙烯薄膜密封样品,并将其放入另一个加热至约65摄氏度的浴槽中。该浴槽内也装有磁力搅拌器,因此样品在整个过程中都会受到持续搅拌。
将试管放入该浴槽中浸泡1小时15分钟。时间一到,PDMS涂层即告完成。
下一步是贴附PES膜。在PDMS固化期间,我们准备好带有PES膜的铝板。取铝板,用胶带将PES膜固定在其上。贴附方法非常讲究,以防止产生气泡。首先取一小段胶带,将其贴在较短边的中间位置。然后,用一根棒子将膜压平,再取小段胶带依次贴在较长两侧,最后在另一侧的较短边上也贴上一段胶带。接着,在所有边缘贴上长条胶带,以防止液体渗入膜下。样品准备完毕后,将其送入旋涂机。将铝板放置在旋涂机上,并以2500转/分钟的速度运转,以确保其不会掉落。随后,我们将所有PDMS样品倒在薄膜上,尽可能覆盖更大的面积。接着,让旋涂机以2500转/分钟的速度运转1分钟。此后,薄膜制作完成,将其放入140摄氏度的烘箱中烘烤24小时。
以上就是我们第一周完成的工作。我将另写一篇文章,介绍螺旋缠绕的制作过程、实验结果以及该项目的后续步骤。
第二周:
在这篇博文中,我将详细介绍该项目的卷膜和测试环节,以及我们获得的结果。
在卷制SW时,我们遵循了设计该实验的研究人员制定的具体说明。基本步骤是:先放置透析液间隔片,涂抹环氧树脂胶,将膜置于其上,再涂胶,放上进料间隔片,继续涂胶,将膜向下折叠,涂胶,然后用铝棒沿膜滚动形成圆圈,最后在表面卷上铝箔,并用胶水和胶带密封。如果胶水用量过多,空气将无法通过,实验便会失败;如果胶水用量过少,可能会出现泄漏或胶水断裂,同样会导致失败。我们必须涂抹恰到好处的胶水量来密封膜,但又不能多到阻碍空气流动。
要测试SW,需要将其放入一个会有加压空气流经的模块中。将模块连接到传感器上,以测量流量(即渗透率),单位为升/分钟(LPM)。我们的目标是将流量控制在1 LPM以下。在本文中,我将仅讨论家庭用气(CO₂和N₂将在本文后文提及)的测试结果。
我们最初用家庭燃气测试的几组核心组件,其流量超过了70 LPM,这与我们的目标相去甚远。出现这种情况的原因是核心组件未正确安装在金属模块内——空气正从缝隙中渗入。为解决这一问题,我们在 SW 杆的两端加装了更大的橡胶圈,以隔绝空气并防止泄漏。此举解决了问题,模块得以正常加压,并实现了约 30 LPM 的流量。
但这仍远低于我们的目标值,因此我们继续排查故障。导致如此高流量的唯一原因只能是泄漏。这些泄漏可能源于多种部位,例如 PDMS 材料本身、PES 膜、模块内松动的螺丝,或是环氧树脂中的泄漏(在卷绕膜时)。
为了验证环氧树脂是否是问题所在,我们拆解了旧的SWs,检查胶水将材料粘合的牢固程度。我们发现材料很难被拉开,这表明胶水本身并非问题所在。然而,铝箔却相对容易从铝棒上剥离,这表明在该部分的卷膜过程中可能需要更强力的胶水。
原本预计PDMS会对膜产生积极影响并降低通量,但根据我们获得的结果,我们不确定情况是否确实如此。为了测试PDMS的效果,我们制作了一张新的SW膜,同时也制作了一张PES膜(不含PDMS),并对结果进行了比较。我们发现,未添加PDMS的PES膜通量约为38 LPM,而添加了PDMS的PES膜通量约为18 LPM,这表明PDMS对通量产生了积极影响。
接下来,我们决定尝试新的卷制方法,以确保半透膜尽可能紧实。具体做法是:由一人按住膜片施加张力,另一人则将其卷得尽可能紧。最终,这种方法制成的半透膜比之前的任何一款都要紧实得多。
通过综合调整胶水用量和卷绕方法,我们制备出了通量为0 LPM的SW。实际上,通量可能小于1但大于0,只是我们的传感器无法检测到如此精确的数值。因此,我们的项目取得了成功,而且这种PDMS涂层此前从未有过先例。
回到氮气(N2)和二氧化碳(CO2)测试的话题——我们的测试主要是在家庭燃气上进行的,这就是我之前没有详细提及这些测试的原因。进行氮气和二氧化碳气体测试的目的是确定膜的选择性。理想的膜应具有较高的二氧化碳通量和较低的氮气通量,因为这表明其选择性很高。由于我们在家庭燃气上的测试结果并不理想,因此没有进行选择性测试;但鉴于家庭燃气测试结果有所改善,该项目可以推进到氮气和二氧化碳的测试阶段。
以上就是该项目的成果,也是我在洛桑联邦理工学院(EPFL)实习期间的工作内容。螺旋缠绕(SW)是一种用于碳捕获膜的新型技术,本项目的最终目标是将这种螺旋缠绕膜应用于工业环境。螺旋缠绕膜非常适合工业规模化生产,因为其体积非常小,且理想情况下应具有高选择性。目前该技术仍处于研究阶段,但最终目标是将其推广至企业应用。
本文来自ClimateCatalystFoundation,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。